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兰州研制出新型高温磁力泵填补国内空白

兰州研制出新型高温磁力泵填补国内空白
一种新型的感应环异步高温磁力泵在兰州研制成功。由兰州理工大学独立研发的这一产品填补了国内空白,技术水平达到国际先进水平。
   兰州理工大学流体动力与控制学院的杨逢瑜教授介绍说,这种泵在输送易燃、易爆、剧毒、腐蚀、稀有介质时完全无泄漏,可做到在环保、安全、纯净的条件下输送介质,输送介质温度高达450℃且无需冷却。该泵在石油、化工、冶金、医药、电影洗印、电镀、核动力、半导体工业、饮食等领域有着极为广泛的用途。根据目前掌握的资料,该项技术在国际上只有英国的HMD公司掌握,国内尚无厂家生产这种泵。
   去年,为提高国内磁力泵的技术水平,与国外同类产品抗衡,温州某著名企业面向全国公开招标新型高温磁力泵研制。兰州理工大学中标。兰州理工大学的科研人员研制的这种5.5千瓦的磁力泵造价仅为1万元左右,而在国际市场上同类产品价格高达44万元。一旦批量生产,产品将具有很强的竞争力。
装载机制动分泵故障的排除
一台ZL40装载机在行驶过程中曾出现起步困难、行驶无力、制动后跑偏以及熄火后左前轮有少量油烟冒出且有焦糊味等现象。检查发现,制动盘和右侧摩擦片没有彻底分离,右侧制动分泵活塞没有回位。
ZL40装载机采用双管路气推油盘式制动系统。在盘式制动器7上装有4个制动分泵,两两对置地安装。当踩下制动踏板后,从空气压缩机l来的高压气体推动气液总泵4的气活塞,气活塞再推动油活塞。使制动液经油管进入盘式制动器的制动分泵活塞室并推动活塞伸出;活塞带动摩擦片将制动盘夹紧,使车轮制动。
造成盘式制动器上的制动分泵不能回位有4种可能:一是脚制动阀5的排气口堵塞,高压气体本能排人大气,造成气液总泵的弹簧不能回位,导致制动油将盘式制动器的制动分泵活塞顶死而不能回位;二是气液总泵至盘式制动器的油管堵塞,造成制动分泵活塞不能回位;三是气液总泵的弹簧本身不能回位,制动液在高压气体作用下,不能回到气液总泵的储油室,从而造成制动分泵活塞不能回位;四是盘式制动器制动分泵活塞由于制动液太脏或活塞生锈卡死而不能回位。
判断故障时,首先踩下了脚制动阀,松开踏板后听到有排气声,因而排除了第一种可能。然后,拧开了气液总泵至盘式制动器制动分泵的油管接头,数次踩下脚制动阀,发现接头处有制动液喷出,且有较大的压力,这就排除了第二和第三种可能。最后我们判断故障出在制动分泵上。

  排除故障的方法是,卸下盘式制动器夹钳1,将摩擦片4和防尘圈3取下,重新接上油管接头;我们希望在制动液的高压作用下将活塞顶出,但数次在高气压的情况下踩脚制动阀都没有成功,分泵活塞5既不能回位也不能顶出,被彻底卡死。于是,我们卸下夹钳的液压缸盖6,将分泵活塞推出;然后,用柴油清洗,并用0#砂纸打磨后进一步清洗,而且更换了新的矩形密封圈2。重新装复后再试机,故障已被排除。

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